M10100磨床的数控化改造方案(2页).doc
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编号:907859
2024-03-26
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1、M10100磨床的数控化改造方案用数控技术对M10100磨床进行改装,可提高机床精度,实现圆弧,曲线等鼓形工的磨削加工。利用CNC计算机控制理论,并结合磨床现状及使用要求对进给、电气控制及自动测量系统进行数控改造,既可提高产品的质量稳定性,又可为企业节省大量的资金,具有显著的经济效益。 改造方案 1数控系统 因考虑到需要对M10100磨床导轮修整器和砂轮修整器的纵向和横向都进行准确的进给控制,数控系统的可选择四轴或两轴的系统,如不常对导轮进行修磨可选用两轴系统。目前常用的数控伺服系统有开环伺服系统、半闭环伺服系统和闭环伺服系统。本次改造经考虑选用半闭环伺服系统(因闭环伺服系统需要主动电感测微头2、的配合使用)。2电气控制 原机床电气控制是一个简单的继电器控制电路,磨床的控制要求快速、准确,并且和CNC配合使用。因此采用外置PLC的形式实现电气控制。使用外置的PLC控制使电路变得简单,大部分原来的电气元件需要更换。电气部分的改造包括两个部分,一是PLC的选择,二是电气线路的改造.(但介于时间关系此部分不见意进行大的修改.)3机械传动部分的改造设计 机械传动是保证产品精度的重要因素,原液压进给机构由于液压换向时电磁阀的位置不一致,导致进给位置不准确;另外,进给传动链的最后一部分是由普通梯形丝杠将运动传递给工件架的,造成间隙大、寿命短;其补偿机构为凸轮小轴控制,零件损坏快、故障率高,且不易修3、复。 (1)液压换向阀的电磁阀的更换。采用伺服电动机、滚珠丝杠串联的方式,装在原磨床的过桥上,代替原磨床的液压进给和补偿机构。 (2)将普通梯形丝杠更换为滚珠丝杠。滚珠丝杠摩擦损失小、效率高,其传动效率可在90以上,且精度高、寿命长。4改造时间安排6月22日对机床导轮修整部和砂轮修整部分进行初步测绘确定改装方案6月23日对上面两部件进行折除(此两部件我们带走并对其进测绘),于24日整理出图纸6月25日根据测绘出的尺寸,对图纸进行重新设计整理,出好各新增部分的产品图纸,于26日与袁助讨论可行性,并对图纸进必要的修改6月27日7月4日进行另部件的外协加工,在此期间丝杆系统都必须到位7月5日至8日进4、行另部件的安装7月9日至10日进行系统安装和调试5.系统的抗干扰措施 为了确保系统稳定可靠的工作,采取以下抗干扰措施: 1)对于接口干扰,主要在于进入干扰信号的输入输出端加光耦隔离变压器.2)通过加装金属机箱来达到电磁屏蔽效果。6.改造效果 1)对机床进行数控技术改造,进给系统精度有明显提高,进给精度误差0.005,重复测量50次,重复定位精度误差小于0.012)增加了对曲线和圆弧件的磨削加.3)降低了一定的劳动强度,废品率由改造前下降7.改造小结 改造后的MZ一204内圆磨床有以下特点: 1)将继电器控制改为PLC控制后,由硬件逻辑控制改为软件控制,能有效降低故障率,提高了磨床的技术性能和生产效率。 2)改造一台磨床的费用与购买一台新数控磨床相比非常低廉。 3)由于旧磨床使用多年,操作者对其特性早已了解,普通车床在操作使用和维修方面培训时间短、见效快,改造后的磨床一经安装,就可以实现满负荷运转。8.改装费用 改装总费用12000.00元整(不含系统费用),因可能需要一些另部件的外协加工,和丝杆轴承的采购,需要预先支付50%预付款.余款于本次改装磨床调试后付清.