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采油厂安全生产事故案例警示教育培训课件(88页)
采油厂安全生产事故案例警示教育培训课件(88页).ppt
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安全培训
上传人:q** 编号:762419 2023-09-28 88页 7.12MB
1、事故案例警示教育培训,采油厂,进入夏季以来,各项生产建设工作进入上产的主战时期,生产头绪多、作业现场多,管理难度大,安全风险也随之增加。为了有效遏制事故发生,确保各项生产建设工作顺利开展。结合全厂生产现场安全管理实际,下面就一些历年来发生的事故案例与各位进行一个探讨、学习。,1、2011年2月23日早晨7时35分左右,陇东油区X单位增压站加热炉,在运行过程中因为加热炉进油管线法兰刺漏,原油顺着加热炉壁流淌至炉膛口遇到明火发生燃烧,造成1具茶炉烧损,无人员伤亡事故。,一、加热系统方面,燃烧茶炉,燃烧茶炉,原因分析:1、经调查人员现场调查发现,2#加热炉炉顶加热进口法兰垫子刺漏,是事故发生的直接原2、因。2、岗位员工日常巡回检查不到位,是事故发生的直接原因。,2、X年X月X日,四川石油管理局X炼油厂对2#渣油罐伴热蒸汽管线进行补漏。在对地面渣油进行了清理,确认漏点位置后,两名员工上施工脚手架平台进行焊补操作。点火5分钟后,油罐发生爆炸着火,两人当场死亡。,原因分析:(1)违章签发动火票,是事故发生的直接原因。车间安全员擅自将罐区二级动火作业降为三级动火。审批部门未现场落实安全措施,在办公室签发“三级用火票”。(2)作业人员对作业环境存在的风险辨识不足,盲目作业,是事故发生的直接原因。,1、2003年6月2日15:50分左右,XX站进行拆除5#储油罐作业,在切割该罐东侧集油槽立管时,火苗从立3、管切割口窜出,现场人员用灭火器将管口火苗扑灭,但立管内凝固的油污在高温下熔化,遇切割口炽热产生燃烧,暗火窜至距罐底高处集油箱,引燃集油箱内残油着火,直至引起罐底及罐壁防腐层着火。,二、储罐维修方面,烧损储罐,烧损储罐,着火集油槽,集水箱,烧损吊车,烧损吊车,原因分析:(1)施工人员在用氧焊对5#储油罐集油箱立管切割作业时,未采取有效防范措施,致使集油立管内壁残留的凝固油污熔化遇切割口炽热产生燃烧,窜入集油箱引起油污燃烧,从而引起储罐底部及保温层着火,是这起事故发生的直接原因。,(2)现场管理不到位是事故发生的直接原因。一是清罐作业未按标准要求进行清理,集油槽及立管内的油污未清理干净;二是施工单4、位现场负责人未按施工方案组织施工。,(3)对施工方案审查不严格是事故发生的间接原因:一是施工方案不具体,作业指导书针对性差;二是无有针对性和可操作性的灭火应急预案;三是施工方案、HSE作业指导书、动火作业计划书未进行全面认真的审核;四是施工安全合同未签订。,(4)现场监护人员分工不清、职责不明,没有真正落实“谁主管、谁负责,谁签字、谁负责”的原则。在措施落实不到位的情况下,认识不到位,产生麻痹思想,现场管理混乱,是事故发生的间接原因。,(5)现场戒备消防车为报废在用车,车型老,车况差且载水量少,对初期火灾的扑救不成功,是事故发生的间接原因。,2、江汉油田采油X厂,在X联合站输油管线上更换闸阀(5、联合站围墙外约2米的阀池内),联合站为配合这次施工动火,于10月9日,使用压风车由联合站将管线进行吹扫,泄管线余压至200M3标定罐。当动火现场负责人确认站内管线压力显示为零时,通知站外施工队人员动氧焊切割法兰,当氧焊工在阀池边上点燃割炬试火时,站内200M3标定罐突然发生爆炸,罐底与罐壁被撕开,罐位倾斜。,事故原因:(1)违章指挥。站库干部代替主管领导进行现场指挥,并在安全措施未明确、开工许可证未签发的情况下指挥施工人员试火。(2)分工不明。现场动火监护(工艺管理)人员、动火监督人员等无人对流程切断等情况进行核实,点火试验前未断开与动火管线相连的200M3标定罐管线闸阀,并加盲板隔离,使206、0M3标定罐至动火阀池之间形成通道,试火时明火顺管线进入罐内,引起爆炸。,3、2003年6月13日,XX施工队伍进入一污水处理站进行注水分配管线改造,该站值班干部安排施工队伍补焊清水罐阀组间回流管线。放完清水罐内存水10分钟后,施工负责人安排焊工将清水罐阀组间的地面盖板割开后补焊。焊工点燃焊枪准备割盖板时,焊枪火焰遇到盖板下积聚的油气发生闪燃,造成清水罐爆燃。,原因分析:(1)违章指挥。生产单位值班干部与施工负责人私自扩大动火范围,且未对该系统工业动火的风险进行识别,盲目动火,是事故发生的直接原因。(2)未进行可靠切断或封堵。清水罐阀组间管沟与1.2米外的污水井壁之间封堵不严,产生燃烧的油气窜7、入排污井,燃烧的油气再通过溢流管线引爆清水罐,是事故发生的直接原因。,(3)气体检测分析不到位。安全监督人员未对现场情况进行深入分析,仅对盖板上部进行了气体检测,未对盖板下部进行可燃气体检测和分析,是事故发生的直接原因。,4、2007年7月22日,X联合站2000m3储油罐更换罐壁上圈作业,作业前进行了蒸罐和擦拭,约16时许,施工作业结束,施工人员撤出施工现场,监督人员在检查清理施工现场时,发现该罐顶冒烟,随即通知现场戒备消防队向罐内进行打水冷却,将罐顶的燃烧物熄灭,未造成损失。,原因分析:1、施工当天温度较高,加之在焊接罐壁上圈时产生的高温,使附着在罐顶内壁的硫化亚铁在高温下发生自燃,是事故8、发生的直接原因。2、清罐作业时对风险识别不全,没有辨识到罐顶内壁长期运行已经产生、附着了大量的硫化亚铁,清罐时没有将罐顶内壁的附着物进行清理,是事故发生的直接原因。,1、X年X月X日,XX作业区员工杨XX在未停止抽油机的情况下,冒然对抽油机减速箱底座油污进行擦拭,结果被运行的抽油机卷入曲柄和减速箱支架间,致其当场死亡。,三、抽油机维护方面,杨某某,原因分析:(1)作业人员没有按照抽油机操作规程“抽油机维修保养工作,必须在停机并制动牢靠后方可进行”严重违章作业,是事故发生的直接原因。(2)作业人员安全意识淡薄,对抽油运行过程中的危害辨识不清,图省事、存在侥幸心理,是事故发生的直接原因。,(3)抽9、油机缺失必要的防护栏以及抽油机减速箱质量存在缺陷,密封不严,加大了员工作业频次,增加了作业风险,是事故发生的间接原因。(4)作业区、井区对员工日常操作安全监督不到位,员工习惯性违章管理不严,是事故发生的间接原因。,2、X年X月X日,XX作业区刘X、阮X在进行抽油机调冲程作业,该抽油机带有尾平衡,二人违规用皮带将驴头拴在井口,并卸掉悬绳器固定方卡子。将第一个曲柄销退出之后,阮X仍站在减速箱上敲打另一侧曲柄销,在曲柄销被敲出时,拴在井口的皮带因承受较大的拉力突然断开,导致游梁尾部迅速下摆,站在减速箱上的阮某躲闪不及,右小腿被游梁尾平衡块挤压在支架上,造成右小腿截肢。,原因分析:(1)作业人员违规卸10、掉了悬绳器上的方卡子,当用于连接驴头的皮带断裂后,抽油机失控,横梁彻底下摆,致使作业人员受到伤害,是事故发生的直接原因。(2)没有按规程先拆卸连杆与曲柄销连接螺丝(此项操作在地面即可完成,风险较小),而是站在减速箱上直接将连杆及曲柄销整体进行拆卸,增大了作业风险,是事故发生的直接原因。,(3)违章使用强度不够的抽油机皮带将驴头拴在井口(应使用大绳或倒链),是事故发生的直接原因。(4)井区管理不到位,工作安排中缺少对作业人员进行必要的风险告知,是事故发生的间接原因。,3、X年X月X日,吉林油田李XX在进行油井调防冲距作业,把驴头停在下死点,刹上刹车,脚踩在悬绳器上,将身子处在驴头与悬绳器之间,一11、手抓悬绳器钢丝绳,一手卸悬绳器上部方卡子,此时刹车突然失效,驴头带动悬绳器猛然向上运行,将李XX夹在驴头与悬绳器钢丝绳之间,导致其死亡。,刹车老化,违章踩在井口,原因分析:(1)抽油机刹车老化,刹车功能失效,在加上作业人员违章站在悬绳器上,是事故发生的直接原因。(2)抽油机停机后,未对刹车及方卡子卡瓦牙可靠性进行检查,是事故发生的间接原因。,(3)作业人员未能识别作业过程中存在的风险,对所站位置以及身体所处部位可能导致的危害不清,是事故发生的间接原因。(4)作业人员配备不足、无人监护,且未配备操作台或人字梯,是事故发生的间接原因。,4、X年X月X日,XX作业区电工冯X发现一口井皮带被盗,便进行12、更换,操作时未按规定将电机前移,强行盘皮带轮进行安装,造成皮带轮运转,将其右手卷入皮带轮中,导致右手中指、无名指各断一截。,原因分析:(1)员工违章作业,未将电机前移,强行盘皮带轮操作,是事故发生的直接原因。(2)员工安全意识淡薄,图省事,走捷径,未能辨识出作业存在的风险,是事故发生的间接原因。(3)井区管理疏漏,员工的安全培训、教育未落到实处,造成习惯性违章,是事故发生的间接原因。,1、2008年10月21日早晨,XX井区焊工韩XX,接到井区工作安排,带领2名大班人员去补焊XX单井管线,在前期准备工作完成后,韩XX开始补焊作业。由于管线周围聚集了大量可燃气体,突然发生闪燃。韩XX在躲避过程中13、,坠落到3米左右的坡底,造成头部摔伤、脸部及四肢被烧伤的事故。,四、管线焊接方面,原因分析:(1)动火作业前,未进行可燃气体检测,是事故发生的直接原因。(2)未办理高危作业票证,是事故发生的直接原因。(3)作业现场未确定现场监护人,作业前未落实安全措施,是事故发生的间接原因。,2、X年X月X日,大庆油田公司安装x处,执行新南-2含油污水处理站改造施工任务,在焊接管线过程中,相邻污水罐仍在运行,由于管线长期运行腐蚀渗漏未被发现,可燃气体经管沟串入施工部位,遇电焊高温,引起现场1座700m3污水回收罐爆炸并着火,罐间阀室屋面盖板塌落,将一名正在旁边监护的人员砸倒,被蔓延到阀室的大火烧死。,原因分析14、:(1)处于半封闭空间的管网腐蚀后出现渗漏未能及时发现,可燃气体串入,遇到明火,造成储罐爆炸并着火,是这起事故的直接原因。(2)现场监护人员对作业环境存在的安全风险认识不足,是事故发生的间接原因。,1、西峰市XX公司为扩建厂房,在该厂临近的围墙外扩大用地面积。为看管物资,该公司副总经理陈XX安排3名工人将铁结构的脚手架进行迁移。迁移过程中,脚手架上端碰到工地上方的35kv高压线,导致3人死亡。,五、电力系统方面,接触点,事故原因:(1)作业人员缺乏必要安全用电常识和自我保护意识。在搬动脚手架过程中,未对作业环境存在的安全风险进行分析和判断,盲目冒险作业,致使高达5.3米的脚手架直接触到高压电线15、,导致人员触电,是事故发生的直接原因。,(2)该公司副总经理陈XX在安排工作时,没有明确现场监护人员,没有对作业环境存在的风险进行必要提示,增大了作业现场安全风险,是事故发生的间接原因。,2、XX作业区配电室,当班员工曹XX在值班过程中发现电容器室电缆沟内有积水,便手提小型水泵进行抽水作业,在向电缆沟放置水泵时,因水泵外壳上部与电容器C相熔断器接近产生弧光放电,使曹XX失去控制,其头部触及电容器电源C相母线,通过身体对地高压放电,当场死亡。,原因分析:(1)当班员工曹XX思想麻痹大意,在未停电的状况下,就擅自打开电容器围栏进行抽水作业,是事故发生的直接原因。(2)作业人员未穿戴专业防护用具,作16、业时无专业人员监护,是事故发生的间接原因。(3)设备陈旧、绝缘老化,没有防止误入配电设施的安全措施,是事故发生的间接原因。,3、XX井区电工轮休,井区长联系其它井区电工吴XX处理循环泵故障,在检修过程中,将配电室控制循环泵开关关闭。小班员工在巡回检查时发现加药泵停运,来到配电室发现循环泵的开关关闭(加药泵与循环泵使用同一开关),小班员工误认为开关跳闸,随即合闸送电。当吴XX检查电动机连接电缆时,左手触及电缆头,导致触电。,原因分析:(1)电工吴XX在检修设备过程中,对关闭的开关未悬挂“禁止合闸,有人工作”等安全警示牌,是事故发生的直接原因。(2)井区干部在安排工作时,违反了“一人工作,一人监护17、”的安全规定,没有安排现场监护人员,是事故发生的直接原因。,(3)小班员工没有搞清楚停电原因,盲目送电,违反了“谁停电、谁送电”的安全规定,是事故发生的直接原因。(4)井区在设备管理方面违反了“一机一闸”接线要求,是事故发生的间接原因。,4、2011年2月8日3点,某35kv系统出现接地故障,运行值班人员向厂调度室汇报,并向XX采油厂提出停电通知,XX采油厂以原油损失为由未同意。凌晨4点,供电单位接当地人员报警,35kv断线,断线搭在另一条0.4kv低压供电线路上。随即下令停电,但为时已晚,高压已导致一农户在开灯时发生触电,家人在救护时二次触电,此次事故造成2死2伤。,高压线路断,搭在低压线路18、上,接线不规范,原因分析:(1)不能严格执行电业安全操作规定,为降低生产损失,在故障未排除时持续供电,是事故发生的直接原因。(2)日常巡护检查不到位,在线路发生故障后,没有及时安排人员进行巡回检查,是事故发生的间接原因。,5、X年X月X日,大庆油田第十采油厂一抽油机因电路故障停机,电工杨X、张X进行维修,其中张X进行现场监护,杨X测试后判定交流接触器损坏,在没有断开变压器二次开关的情况下进行操作,并为了操作方便脱下了绝缘手套,操作中突然触电,造成死亡。,原因分析:(1)裸露的电缆被击穿后,造成电缆钢恺带电,作业人员擅自摘掉绝缘手套,是事故发生的直接原因。(2)作业人员违章操作,在检修时未安规定19、将变压器二次开关断开,事故发生的直接原因。,(3)作业人员意识淡薄,操作前未对现场可能存在的危害进行辨识,盲目操作,是事故发生的间接原因。(4)现场监护人未能尽到责任,对违章行为未能及时制止,是事故发生的间接原因。,六、吊装作业方面,X年X月X日,辽河油田分公司X采油厂在进行抽油机拆卸过程中,吊车在无人指挥的情况下,起吊游梁时悬绳器卡在抽油机基础夹缝之间,员工常X试图拿出悬绳器,吊车也在试图将其拔出,由于吊车司机操作不稳,致使驴头下端碰到基础反弹,击中正在解悬绳器的常X,导致其死亡。,原因分析:(1)作业现场无人指挥,致使吊车司机、常X违章作业,是事故发生的直接原因。(2)未按规定对驴头和游梁20、进行分解吊装。导致起吊过程中悬绳器卡在抽油机基础之间的夹缝中,是事故发生的间接原因。,(3)作业现场混乱,无人负责组织,在起吊的过程中常X违章冒险进入被吊件的运行范围内,是事故发生的间接原因。(4)吊车司机及常X安全意识淡薄,对起吊过程中可能存在的危害辨识不够,是事故发生的间接原因。,七、交通安全方面,1、2004年8月25日上午10时30分许,XX作业区一台北京型吉普车在XX井区执行油井取样任务途中,车辆驶出路面、坠下河床,造成3人死亡、1人轻伤的重大交通事故。,受损车辆,原因分析:(1)驾驶员在雨后油区道路行车,没有遵行“一慢、二看、三通过”的行车原则,遇沟渠、暗洞等危险路段,没有进行仔细21、观察和采取必要的安全措施,冒险强行通过,是导致事故发生的直接原因。(2)雨后道路水冲沟渠、暗洞较多,路面泥泞,干扰车辆正常行驶,是事故发生的直接原因。,(3)乘坐人员胡XX、刘XX自我保护意识不强,安全意识淡薄,乘坐车辆在油区道路行驶中遇到明险时,没有及时下车查看,未能引导驾驶员安全驶过危险路段,而是始终坐在车上,随车坠入河床,扩大了事故伤亡,是事故发生的间接原因。,2、2006年11月17日10时30分,X单位驾驶员李X执行完任务后,约2个同事吃饭喝酒。饭后李X驾驶车辆拉着2个同事从庆城向西峰行驶。当车辆行驶至一弯道处,由于驾驶员李X酒后控制车辆能力减弱,加上车辆超速行驶,采取措施不当,连人22、带车坠入32米深的河床,造成车辆报废,车上人员一死两伤的交通事故。,原因分析:(1)驾驶员违反规定饮酒,且酒后驾车,超速、超越区域行驶、是事故发生的直接原因。(2)乘车人员对驾驶人员酒后驾车违章行为不制止、不举报,反而纵容参与违章,是事故发生的主要原因。(3)驾驶员不遵守管理制度,公车私用,私自将车辆使出行驶范围,是事故发生的间接原因。,1、2010年4月13日,修井大队X车组,在X井进行压裂作业时。下午18:30分左右,刚吃完饭后回来换井口操作人员的刘XX,由于大绳反转将油管吊卡月牙转开,油管上部向下倾倒,将其挤到原井油管安全通道接箍处,导致刘XX左侧2、3、4、5、6五根肋骨、锁骨骨折。,23、八、井下作业方面,原因分析:(1)井口操作人员安全意识淡薄,思想麻痹大意,对所使用的工用具检查不到位,是事故发生的直接原因。(2)驻队修井监督责任心不强,对存在的潜在风险认识不足,员工之间换班时,没有要求井口停止作业,是事故发生的间接原因。(3)修井大队日常监督检查工作开展不扎实,是事故发生的间接原因。,2、2005年6月9日,XX钻井队在XX井进行钻井作业,凌晨1时许,突然井口喷出油气水混合物将井架防爆灯打碎,随即起火,引燃钻台上的柴油罐并发生爆炸。该事故造成一台柴油机、一台泥浆泵、部分电气设备以及井场收油的两辆摩托车被烧毁,井架根部过火。,着火现场,着火现场,受损钻机,受损柴油机,原因分析24、:(1)井内突然发生气侵,油气喷出,击碎井架防爆灯,产生火花,引燃井内喷出的油气,发生火灾,是事故发生的直接原因。(2)钻井队使用的水源2000型钻机打侧钻井,不符合要求,是事故发生的间接原因。(3)井场电气设备防爆等级不够,是事故发生的间接原因。,3、2005年9月9日,X试油队在X井进行压裂作业,晚21时15分开闸放喷,大约20分钟后,郑X发现井场油气浓度较大,并能明显的闻到油气味,随即向技术员张X报告,张X带领安全员到达现场,并准备关井向项目部汇报,突然作业现场发生爆炸,造成14人烧伤,两座野营房及部分器材损坏。,烧毁野营房,烧毁野营房,烧毁空气呼吸器,野营房内部,原因分析:(1)现场作业人员,在没有采取任何安全措施的情况下冒然防喷,当闻到现场油气味突然加重时,也没有及时向现场带班干部进行汇报,而是存在侥幸心理,还在干其他工作,是事故发生的直接原因。,(2)该队伍野营房线路安装不规范,不牢固,厨房电冰柜在启动时,由于插座松动引起打火,当遇到可燃气体时突然闪爆,是事故发生的直接原因。(3)防喷作业过程中,现场监护人员未到现场检测可燃气体浓度及监护,疏于管理,是事故发生的间接原因。,八、捞油作业方面,培训结束、谢谢大家!,
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