学校工程预埋线管不穿梁底模板新工艺研究QC成果报告(20页).pdf
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编号:947078
2024-07-09
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1、1预预埋埋线线管不穿梁底模板新工管不穿梁底模板新工艺艺研究研究宁波杭州湾新区滨海小学工程项目部QC小组一、工程概况 宁波杭州湾新区滨海小学工程位于杭州湾新区,地上框架25层,地下框剪一层,总建筑面积约47529.79平方米;其中地上建筑面积 36283.73 平方米;地下建筑面积 11246.06平方米,结构采用现浇钢筋混凝土框剪结构。本工程的质量管理目标为确保“甬江杯”,争创“钱江杯”。二、QC小组简介1、QC小组简介一览表 表2-1小组名称宁波杭州湾新区滨海小学工程项目部QC小组小组注册号ZKSB-XZ-2017-09课题名称预埋线管不穿梁底模板新工艺研究课题注册号ZKSB-KT-20172、-09活动日期2017年09月2017年11月课题类型创新型制表人:姚海宇 复核:颜运广 日期:2017.9.10 2、QC小组基本情况登记表 表2-2序号姓名性别年龄岗位职称学历分工QC培训时间1男41项目经理工程师本科组长2男48技术负责人工程师大专副组长3男53施工员助理工程师大专组员4男28施工员技术员高中组员5女28质检员助理工程师大专组员6男29资料员技术员大专组员小组成员共8人,小组成员均受QC培训,人均教育时间达40小时,小组活动出勤率:96%。27男42安装班组长助理工程师大专组员8男45安全员助理工程师大专组员制表人:姚海宇 复核:颜运广 日期:2017.9.10 三、选择3、课题及选题理由传统的水电预埋工艺,穿梁底的线管采用模板上电钻开孔定位的方式(见图3-1),线管直接插入孔内。机械开孔直接导致模板破坏,缩减模板使用周期;开孔过程在模板上尤其是梁底产生大量锯末、木屑,难以清理干净,混凝土成型后易产生蜂窝、麻面、痂皮等质量缺陷。过程中错位、废弃的管孔处若不及时进行封堵,会产生漏浆现象,严重影响该部位混凝土成型的观感质量,且造成地坪污染,难以进行清理。小组成员对已在施工的滨海小学教育楼1、2、3三个楼层线管穿梁造成的梁底线管接头处蜂窝、麻面等数量进行了统计,(详见表3-1)线管穿梁处蜂窝、麻面等质量缺陷数量统计表 表3-1楼号楼层 中高龄4号楼中高龄3号楼中高龄2号4、楼合计缺陷数总计测量穿梁数线管穿梁处混凝土质量合格率教育楼一层15根/层18根/层13根/层46根162根72%制表人:姚海宇 复核:颜运广 日期:2017.9.10 随着社会对建筑工程质量的要求越来越高,怎样合理有效的降低施工成本,提高建筑施工企业的市场竞争力,是每个施工企业均需考虑的首要问题。传统梁底开孔预埋线管工艺 图 3-13梁底模板线管开孔渐渐成为成本控制及质量提高的技术“瓶颈”,现场施工迫切的需要一种新的工艺,来解决预埋线管穿模板造成的上述质量通病。线管预埋工艺在普通钢筋混凝土结构施工中运用十分广泛,施工量大。因此,寻找一种操作简便、高效的梁底线管不穿模板预埋新工艺,并运用到大面积5、的施工过程中,对实现提高产品质量,降低生产成本,可以取得事半功倍的效果。本着公司QC课题相关文件的精神,基于课题小、实、活、新,以及成果要有先进性和可推广性的要求,老的线管穿梁处混凝土质量合格率只有72%,达不到创优结构的质量目标,所以本次QC小组活动选择的课题定为预预埋埋线线管不穿梁底模板新工管不穿梁底模板新工艺艺研究。研究。四、设定课题目标1、目标:找到预埋线管不穿梁底模板的新工艺,从而杜绝梁底模板打孔导致的一系列施工通病,提高混凝土结构成型质量;提高线管预留预埋效率,提高线管穿梁预埋接头的完好率,从而降低施工成本,体现经济效益。2、目标值:通过探讨新工艺提高预埋线管梁底接头处混凝土结构质6、量合格率达到9595%。3、目标可行性论证:1)不利因素:a、新工艺工人运用不熟练,操作适应新工艺需要一个过程;b、新工艺的施工实例少,没有成熟经验可供借鉴;c、课题涉及水电土建交叉项目,对小组成员综合技术水平要求较高;d、由于没有现成的数据可供参考,如何进行成果的量化并进行数据分析是一个难点。2)有利条件:a、项目领导重视(本工程为公司重点工程);b、小组成员老、中、青结合,知识层面广,有丰富施工经验,员工进取精神高,工作热情,有干劲,团队意识强;c、项目面积较大,各楼栋处于不同的施工阶段,便于进行各施工方案间的效果对比分析;d、由于是土建、机电安装都是一家单位,课题开展得到了项目土建分管领7、导和专业工程师的大力配合支持。3)分析结论4经全组同志认真讨论分析,一致认为只要密切配合、认真钻研、广泛吸取调查前面的经验,充分发挥小组的创新潜质,充分利用有利条件,课题目标一定能够实现。五、提出方案并确定最佳方案1、方案提出小组成员通过组织水电安装施工单位技术人员于2017年9月20日,举行“机电安装技术创新金点子会”(见图5-1),运用“头脑风暴法”,对线管穿梁预埋的工艺进行了交流讨论,大家各尽所能,充分发挥施工单位技术人员丰富的现场施工经验,会上提出了很多很有价值的方案及观点。在广泛的听取了这些方案及观点后,运用亲和图将总结的方案提炼、归纳(见图5-2):梁底线管施工方案归纳图 图5-28、传统穿梁底模板预埋改进工艺梁底预埋线管固定模块梁底预埋挤塑板梁底预埋木块套筒梁底预埋线管接头梁底预埋成品接头梁底预埋外固定接头梁底预埋内固定接头不穿梁底模板预埋工艺 制表人:姚海宇 复核:颜运广 制表日期:2017年9月20日方案一、在梁底模板预埋线管固定模块(挤塑板或带木块套筒),两种做法分别列举如下:(一)梁底模板上预埋泡沫板:1)楼板模板支好并校正完成后在模板上进行水电定位;机电安装创新“金点子”会 图5-152)在穿梁线管位置,固定合适尺寸的挤塑板;3)钢筋工扎完梁筋及模板底筋后进行水电管预埋,穿梁线管插入预埋挤塑板并固定牢固;(见图5-6)4)浇筑完成,拆模后剔除梁底挤塑板露出管头,9、加装接头;(见图5-7)5)用砂浆对梁底留槽处进行修补;(二)穿梁模板处预埋带套筒的木块(用比预埋线管大一号的线管段做套筒,套筒固定在切好的木块上,线管穿梁处固定加工好的木块。(见图5-8)1)预制带套筒木块:核对图纸,根据现场预埋线管管径大小及相邻线管数量加工出相应尺寸的木块,用比预埋线管大一号的线管切成58cm段作为套筒,在木块上钻出与套筒等径的孔,将套筒固定在木块上;2)楼板模板支好并校正完成后在模板上进行水电定位;3)在梁底线管位置,固定相应加工好的木块;4)钢筋工扎完梁筋及模板底筋后进行水电管预埋,线管插入木块上的套筒中并封堵绑扎牢固;5)浇筑完成,拆模后剔除梁底木块露出管头,加装接10、头;(见图5-9)6)用砂浆对梁底留槽处进行修补;方案二:穿梁线管位置直接预埋线管,做法如下:1)楼板模板支好并校正完成后在模板上进行水电定位;2)根据定位位置在梁上固定线管直接接头;图5-6图5-8图5-7图5-963)钢筋工扎完梁筋及模板底筋后进行水电管预埋,穿梁线管插入定位好的接头并封堵绑扎牢固;(见图5-10(1)(2)4)混凝土浇筑完成并拆模后对线管接头处进行清理并拔除钢钉,用油漆或记号笔在梁上标记接头位置。(见图5-11(1)(2)5)6)7)8)9)图5-10(1)图5-10(2)图5-11(1)图5-11(2)72、方案的评估及分析:QC小组成员以从多个角度,多方位考虑,并结合11、在现场楼栋进行的样板试验,借助“头脑风暴法”,对以上二种方案的特点进行了深入、全面的分析论证,结果如下(见表5-1):方案分析、评估、确认表 表5-1样板试验后分析优(缺)点编号技术特点优点缺点分析结论梁底预埋泡沫板面水电定位完成后,在穿梁线管处预埋泡沫挤塑板,线管预埋时穿梁线管直接插入泡沫中,拆模后剔除泡沫,露出管头。1、操作较简便,工人易掌握;2、不需模板开孔。1、泡沫挤塑板材质较软,成品保护难度大,易产生损坏;2、浇砼时易被损坏;3、在梁上留槽,影响结构强度。对结构强度有破坏。(不采用)方案一(梁底预埋线管固定块)梁底预埋套筒木块板面水电定位完成后,在穿梁线管处预埋带套筒的木块,线管预埋12、时穿梁线管直接插入套筒中,拆模后剔除木块,露出管头。1、操作较简便,工人易掌握;2、固定牢固;3、不需模板开孔。1、套筒木块加工较复杂;2、拆模后预留木块较难剔除干净;3、在梁上留槽,影响结构强度。加工较复杂,对结构强度有破坏。(不采用)方案二(穿梁线管位置预埋线管直接)水电定位完成后,在模板上固定特制的线管接头,二次配管时线管与接头直接对接。1、操作步骤较简便;2、拆模后接头处易处理;3、不需模板开孔;4、不影响结构强度。1、线管接头在模板上不易牢固固定;不损坏模板,对结构强度无影响。(采用)制表:姚海宇 复核:颜运广 日期:2017.09.22通过以上对比,小组认为,在提出的二个方案中,从13、技术可行性、操作难易程度、经济合理性及对结构强度的影响四个方面分析,方案二更具优势。但是方案三仍然存在接头固定不牢,在梁底残留铁钉难以清理等问题,于是按照QC活动PDCA 循环基本思路和方法,我们又对方案二进行了完善改进,制定了三种优化实施方案:1)方案(一):采用专用的带耳线管接头;(如图5-12(1)(2)8 图5-12(1)图5-12(2)2)方案(二):采用自加工外固定接头;(如图5-13(1)(2)图5-13(1)图5-13(2)3)方案(三):采用自加工内固定接头。(如图5-14(1)(2)图5-14(1)图5-14(2)9小组人员分别将以上三种接头的方案运用到现场实际施工中,通过14、实际的现场施工对上述三种接头固定方案实施的效果进行了全面的分析、对比论证,通过小组阶段性成果总结会(2017.11.21日,图5-15),将各方案特点归纳总结如下表:(见表5-2)管接头做法方案评估确认表 表5-2优缺点分析方案技术特点优点缺点分析结论方案(一)采用专用的带耳线管接头采用成品接头,直接固定。1、成品接头,不需加工;2、质量稳定;3、固定牢固;1、梁底钢筋绑扎会导致部分接头损坏;2、拆模后须清楚固定接头用的钉子;成品接头成本较高,拆模后留下较多钉头,增加后期工作量。(不采用)图5-1510方案(二)采用自加工外固定接头接头在现场加工,采用外固定方法,在梁筋绑扎后也可以方便的进行预15、埋固定。1、在梁底钢筋绑扎完成后固定,避免了钢筋对线管接头的损坏。接头需现场加工1、功效较低;2、成品合格率无法保证;3、易在现场留下胶带等施工垃圾;4、拆模后需清除固定接头用的钉子。制作接头无法实现集中加工,增加预埋时间。(不采用)方案(三)采用自加工内固定接头采用自制接头内固定方法,拆模后梁底不留钉子。1、集中加工接头质量稳定;2、固定较牢固;3、加工接头不在现场残留垃圾;4、拆模后梁底不残留钉头;5、拆模后接头内无需清理,可直接进行接管,节省人工;梁底钢筋绑扎会导致部分接头损坏。可以实现集中加工,定位固定简单,拆模后梁底不留钉头,节约人工成本。(采用)制表:姚海宇 复核:颜运广 日期:216、017.11.21通过以上对比,从操作简易性、经济合理性及实用性等方面对比结果综合来看,方案(三)更具有优势,因此选用方案(三)“采用自加工内固定接采用自加工内固定接头头”为最佳方案。六、制定对策通过对选定的最佳方案(方案(三)进行的进一步分解研究和现场实验,在项目“样板引路”的指导方针下,制定了最佳方案实施流程。1、最佳方案实施流程图(见图6-1)最佳方案实施流程图 图6-111制表人:姚海宇 复核:颜运广 日期:2017.9.252、最佳方案实施要点分析小组成员通过“头脑风暴法”(见图6-2),针对上述最佳方案实施流程,按照施工流程逐步把可能出现的问题进行了罗列,以保证上述最佳方案能够得以17、顺利实施。主要有可能出现的问题如下:1)梁下线管定位与墙体位置不一致,会造成线管出墙;2)接头在梁上固定不牢固;3)浇筑混凝土时,振捣棒对梁上线管接头产生破坏。3、编制对策表针对以上几个可能出现的问题,我们通过“头脑风暴法”,按照5W1H的原则,制定了对策表,提出了相应对策、目标,根据对策、目标,制定具体解决措施和完成时间,并将措施落实到执行人。经研究讨论,取长补短,形成了以下对策。(见表6-1)对 策 表 表6-2图6-212序号问题对策(What)目标(Why)措施(How)地点(Where)负责人(Who)完成时间(When)1梁下线管定位与墙体位置不一致,造成二次结构墙体完成后,线管出18、墙提高梁底线管预埋精度;加强现场监管力度达到梁底线管零出墙1、沟通土建技术人员,对现场墙体的做法尺寸做详细的了解,结合建筑图,进行水电图纸深化;2、板面预埋施行专人定位方针,责任到人;3、定位完成后对线管定位位置进行细致全面的复核。办公室及施工现场吴栋会(协调)颜运广(组织并监督图纸深化)姚海宇(现场实施情况跟踪)图纸深化2017年9月30日2接头在梁底模板上固定不牢固找到线管直接在模板上能够固定牢固又操作简便的施工方法接头固定牢固,梁筋绑扎完成后接头完好率100%1、直接头采用集中加工的方法,保证预埋直接加工质量。2、配管完成后,用钢筋段加固穿梁线管。3、在平板定位完成后,用颜色醒目的油漆标19、记出梁上线管位置;4、拆模后,梁侧进行线管接头标记。加工棚及施工现场姚海宇胡泉乔(监督检查)2017年10月01日3浇筑混凝土对梁上线管接头造成破坏协调土建进行针对性交底;水电安装跟踪到位,及时修补拆模后接头完好率达到90%1、加强成品保护交底,树立成品保护意识;2、协调土建工程师对混凝土工交底到位,浇筑混凝土时,振捣棒避开梁底线管;3、土建浇砼时水电工跟踪到位,发现损坏立即进行修补。施工现场姚海宇胡泉乔刘赵龙陈铁城每次混凝土浇筑完成时制表:姚海宇 复核:颜运广 日期:2017年10月25日七、实施对策实施一:防止梁下线管定位与墙体位置不一致,避免二次结构墙体完成后线管出墙。俞新法总协调,由120、3黄伟海和张科杰组织及实施各房间的图纸深化情况。范燕、邵家银负责跟踪现场实施情况,对现场问题及时反馈。1、与土建技术人员沟通,认真的研究了土建墙体的尺寸、位置及构造特点,在土建技术人员及现场管理人员的大力配合下,完成水电预埋图纸的深化(见图7-1);2、本着项目“样板引路”的方针,现场的各个户型都进行了二次结构墙体砌筑及水电二次配管的样板间,及时的发现了现场存在的梁底线管尺寸偏差,并进行相应的尺寸调整,避免损失扩大;3、各部位固定专人进行板面预埋定位,各施工班组选择具有较强责任心的工人进行定位,定位人员确定后不得私自换人,小组统计每个房间定位人员名单(励维振进行人员名单收集,并负责现场监督执行21、),预留预埋责任到人;4、板面定位完成后上报现场管理人员,现场管理人员对梁底定位尺寸重点复核(由范燕进行跟踪实施)。效果评价:通过项目内部管理人员之间的密切配合,从技术到现场进行全面的质量控制,解决了现场梁底线管偏位出墙的问题,目标达到。实施二:接头在梁底模板上牢固固定。1、现场采用的内固定线管接头全部在施工工棚集中加工,提高了加工效率,所制作的接头规格统一,质量稳定,减少线管接头易松脱、报废率高等问题的产生,并且避免了在现场产生加工垃圾废料,体现了“工厂化生产”的优点;2、线管埋设完成,浇筑混凝土前,水电工检查预埋平板是否有破损、松动的梁底线管接头,发现存在问题的管接头,及时进行修补替换;图22、7-1143、在平板定位完成后,用颜色醒目的油漆标记出梁上线管位置;(见图7-2)4、在拆除梁底模板后,根据油漆标记找出梁底线管位置,在相应梁侧用记号笔标出线管接头所在位置。(见图7-3)效果评价:通过实施以上对策,提高了集中加工接头的质量。规范了现场检修程序,从现场实施情况来看,在土建浇筑混凝土前,可以保证梁底线管100%的完好率。实施三:协调土建进行针对性交底;水电安装跟踪到位,及时修补。1、对项目所有现场施工作业人员,均加强成品保护意识教育,联系技术部门及土建工长,在对各工种进行的技术交底中均将成品保护列为一项重要内容,加强施工人员的成品保护的意识(见图7-4);2、协调现场土建管理人员23、对瓦工进行技术交底,板面浇筑混凝土时,应注意梁上线管的保护,振动棒与线管之间保持一定的距离;3、每层板面土建浇砼时水电工须跟踪到位,发现穿梁线管损坏应立即进行修补。效果评价:通过加强成品保护意识教育和现场巡查力度,大大降低了线管接头破坏率。已拆模的楼层均未发现线管接头破坏、缺失的现象,成品完好率达到100%,目标达到。八、效果检查1、质量方面:1)传统工艺在梁底开孔产生大量锯末,难以清理彻底(如图8-1(a)、8-1(b)。采用新工艺线管安装过程中产生的施工垃圾较少,尤其是不会在梁底产生锯末,杜绝了图7-3图7-2图7-415因模板开孔造成混凝土成型后表面产生“蜂窝、麻面”等质量缺陷的可能性(24、如图8-2(a)、8-2(b)。图8-1(a)图8-2(a)图8-1(b)图8-2(b)2)传统工艺,管头裸露在梁外,拆模及二次砌墙时均会造成一定数量的线管损坏(见图8-3),线管损坏后水电须对梁体进行剔凿,以接出破坏的线管。采用新工艺,因线管接头不明露在外,不会产生上述交叉破坏问题。节省了人工,减少了结构破坏,增加了经济效益(见图8-4)。16图8-3 图8-43)避免了开孔震动导致的模板错位、变形、连接松动等问题,从而从一定程度上减少了混凝土浇筑过程中涨模、爆模的几率,提高了混凝土梁成型的平整度。4)杜绝了因模板开孔造成的浇砼时管孔漏浆。拆模时,因管孔处混凝土浆与模板黏连而导致的“痂皮”问25、题也从根本上得到解决。小组成员对运用新工艺施工前施工的滨海小学教学楼和运用新工艺施工的本工程2#创业大楼进行数据统计对比。分别在选择1、2、3三个楼层对由于线管穿梁造成的梁底线管接头处蜂窝、麻面等质量缺陷数据进行统计。统计数据见下表(见表8-1):线管穿梁处蜂窝、麻面等缺陷数量统计表 表8-1楼号楼层中高龄4号楼中高龄3号楼中高龄2号楼合计缺陷数总计测量穿梁数线管穿梁处砼质量合格率一层15根/层18根/层13根/层46根162根72%二层0根0根0根0根162根100%制表人:姚海宇 复核:颜运广 日期:2017.11.10说明:a、每层线管穿梁根据现场实际统计为54根梁/层;b、每根梁有一处26、因线管穿梁造成梁底线管接头处砼质量缺陷的就计一根,一根梁上多管造成多处也算该梁质量缺陷;c、非由于线管穿梁造成的梁底砼质量缺陷不计在内。17制表人:姚海宇 复核:颜运广 日期:2017.11.10从上述数据对比可看出,新技术的采用明显提高了线管穿梁处混凝土质量合格率。分析结果:采用新工艺杜绝了模板管孔漏浆、痂皮的质量通病,从根本上杜绝了梁底线管接头处蜂窝麻面质量通病,超超过过了了预预期期95%的目的目标值标值。目目标值标值达到,达到,圆满圆满完成了完成了预预期目期目标标。2、经济效益:1)、节约材料由于不在梁底模板上穿孔,不会对模板产生破坏,大大增加了梁底模板的周转次数,减少了模板损耗;分别选27、取实施新工艺前的滨海小学教育楼和实施新工艺的2#创业大楼进行数据对比。(见表8-2)楼层越高新工艺模板周转次数越多,效益越明显。两种工艺梁底模板周转次数统计表 表8-2楼栋号层数工艺形式模板周转次数备注中高龄教育楼5传统穿模板开孔穿管方式3根据砼强度要求配了2套模板,封顶时总计用了2套梁底穿线管模板,模板基本报废食堂教师公寓5新工艺不穿模板预留管接头内固定工艺3根据砼强度要求配了2套模板,封顶时总计用了2套梁底穿线管模板,模板基本保持完好,说明周转18次数明显增加制表人:姚海宇 复核:颜运广 日期:2017.11.102)、节省人工a)由于不需进行梁底机械打孔,每层顶板定位时间可节约1个工日;28、b)土建拆模后不需进行梁底线管头锯短,每层节约1个工日;c)平均每层配模、模板加工减少0.5个工日;d)加工线管接头,每层增加0.2个工日。分析结果:以标准层为例,采用新工艺后,每层直接节约人工2.3个工日,降低了机电安装及土建人工成本;由于采用线管不穿模板新工艺,梁底模板因线管预埋穿孔造成的损耗减少100%,节省大量模板及模板加工成本。由于由于该该工工艺对艺对土建及水土建及水电电安装方面均可以取得安装方面均可以取得较较好的好的经济经济效益,因此效益,因此该该工工艺艺推广非常推广非常顺顺利。利。九、标准化为了巩固在预埋线管不穿梁底模板施工新工艺方面取得的成果和经验,我们总结了施工工艺方法,形成29、了作业指导书。并在公司范围内各项目部推广应用。目前本项目后续在建工程已经全部采用本项新工艺,通过对巩固期内该项新工艺实施的不断跟踪实践,QC成果体现出的质量效果稳定。梁底线管接头处蜂窝麻面质量通病得到了根治,混凝土整体质量得到进一步提高。由于工序穿插少,操作简便快捷,很好的解决了机电施工与土建施工中的矛盾问题,节省了大量成本,取得了良好的应用效果。十、成果总结和下一步打算1、成果总结:1)经济效益及质量的提升通过QC小组活动和深入现场实验的不断实践,过程中通过小组人员不断的创新和优化,找到了预埋线管不穿梁底模板的新工艺,并通过一系列行之有效的推广措施,在本工程后续施工阶段中用新工艺彻底取代了传30、统工艺。从事实成果上来看,新工艺的实施,杜绝了梁底模板机械开19孔导致的一系列质量通病;减少了机电安装与土建交叉作业的矛盾;机电安装成本及土建成本均得到了较好的控制,体现了良好的经济效益。2)小组人员综合素质的提高 通过本次QC小组的活动和深入现场实验的不断实践,在小组成员共同分析、研究、解决问题的同时,全体成员在活动中也得到了锻炼和提高。特别是在质量意识、改进意识和QC技巧运用方面,得到了很大提高。在掌握了新的QC知识和运用技巧后,全体成员的团队精神、进取精神和工作热情也得到了进一步的提高,团队的自信心和凝聚力也得到了增强,同时也使项目的管理能力和技术水平上升到新的台阶。为项目争取结构高优奠31、定了坚实的基础。小组活动自我评价打分详见表序号评价内容活动前(分)活动后(分)1质量意识70902团队精神75953QC工具运用技巧70854进取精神80905工作热情80906改进意识8090制表人:姚海宇 复核:颜运广 日期:2017.11.23 团队综合素质评价雷达图 20制图人:姚海宇 复核:颜运广 日期:2017.11.23通过这次QC活动,大家充分认识到全面质量管理的科学性、群众性。在实际工作中,只有依靠先进科学的管理方法,时刻牢记“质量第一”的方针,认真把好每道工序的质量关,严格按照规范和工艺要求进行施工,才能更好的提高工程质量,才能创建精品工程,树立品牌企业形象,从而提高经济效益和社会效益。我们QC小组下一步拟定的活动课题为构造柱模板简化的创新。