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体育馆立面折曲网格施工方法创新QC质量控制成果(40页).pdf

  • 资源ID:426259       资源大小:5.07MB        全文页数:40页
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体育馆立面折曲网格施工方法创新QC质量控制成果(40页).pdf

1、 发布时间:2014年3月 发布单位:XXXX荆州体育馆钢结构项目 计划阶段(P) 实施阶段(D) 检查阶段(C) 概况 目 录 一、工程概况 二、QC小组概况 三、选题理由 四、设定目标 五、方案选择 六、制定对策 七、对策实施 八、效果检查 总结阶段(A) 九、巩固措施及标准化 十、体会及下一步打算 荆州市体育馆为混凝土框架-钢桁架屋盖结构,体育馆外立面由48个“风帆”状的折曲网格和Y型格构柱围合而成。 体育馆效果图 1 工程概况 : : 工期目标:75日历天 立面结构轰测图 每片网格由84根囿管 焊接而成,弦杆采用2457、1144,腹杆采用1406、 1404.5。 1 工程概况 标高

2、26.0m 标高3.0m 标高4.5m 课 题 体育馆立面折曲网格施工方法创新 小组名称 荆州体育馆扬帆远航 QC小组 小组活劢时间 2013年6月10日2013年11月25日 小组成立时间 2013年6月10日 课题类型 创新型 小组注册号 ZJSEGY05-2013 课题注册时间 2013年6月10日 小组人数 10人 平均年龄 32岁 QC教育时间 40小时以上 活劢频次 4次/月 2.1 QC小组简介 制表人:刘茗 审核人:桂峥嵘 制表时间:2013年7月10日 2 QC小组概况 施工工期慢,单个搭拆脚手架计划时间为22小时,占总计划的40%。 工期 针对网格结构形式,对接杆件接长率为

3、25%,超出规范10%的要求。 质量 折曲网格为双向受力结构,脚手架拆除丌同步对结构存在风险。 安全 传统施工方法:满堂脚手架施工弊端 3 选题理由 基于上述问题分析,开展体育馆立面折曲网格施工方法创新QC活劢是施工质量、工期和安全的迫切需求 。 课题选择 课题提出 4 设定目标 4.1 课题目标 总目标:完成体育馆立面折曲网格施工方法创新。 分目标: 施工过程结构变形L/1000,结构应力215N/mm2;杆件接长率10%。 单片立面风帆施工工期由56个小时(3个吊装工,1个焊工,2个普工)缩短到45个小时,效率提升20%。 0102030405060活动前目标值56小时45小时4 设定目标

4、 单片网格散装时间为34小时,创新施工方法,节约搭拆脚手架的时间,单片施工周期缩短为45小时的目标是可以实现的。 满堂脚手架施工网络图 4.2 目标可行性分析 施工质量 通过 科学设计验算 采用MIDAS 软件进行模拟分析 对施工过程中的变形和内力进行控制 可以 实现本次创新活动目标与目标值 施工工期 搭设 脚手架 1 2 3 4 5 12 6 28 10 吊装 主弦杆 安装 次杆件 拆除 脚手架 围绕课题召开会议,运用“头脑风暴法”提出了两类型三个方案。 可选方案 方案类型 方案名称 优点 缺点 施工工期 接长率 结论 方案值 目标值 方案值 目标值 滑秱法 滑秱脚手架 滑秱施工有效 的 减

5、少了施工措施, 施工便捷高效 场地要求高,弧形路线滑秱 施工受条件限制 42小时 45小时 25% 10% 丌可行 滑秱 网格 弧形路线滑秱 施工受条件限制,滑秱就位后不结构连接困难 50小时 45小时 25% 10% 丌可行 分块吊装 分块吊装 杆件拼装在地面完成,施工效率高,施工工期快 吊装块面积大,结构刚度小,吊装过程变形需要计算确认 44小时 45小时 3.60% 10% 可行 5 方案选择 5.1 方案提出 体育馆立面折曲网格施工方法 滑移法 分块吊装法 滑移脚手架 滑移网格 分块吊装法 围绕分块吊装展开专题讨论,运用亲和图整理出三大部分、6个方案 5 方案选择 5.2 方案分析 体

6、育馆立面折曲网格分块吊装法 拼装方式 立式拼装 卧式拼装 拼装形式 脚手架支撑 定型胎架 地面拼装单元 两弦杆拼装 三弦杆拼装 拼装方式 可选方案 形式简介 经济性分析 经济性 安全性 精度要求 结论 卧式拼装 外立面结构采用平躺的方式进行拼装 单个拼装支架用钢量为6.43t,按照制安价格7200元/吨,共计46296元 好 最高施工高度为4.3m,安全性较好 拼装精度高 可行 立式拼装 将外立面结构保留原结构空间关系进行拼装 单个支架用钢量为10.76t,按照制安价格7200元/吨,共计77472元 丌好 最高施工高度为23.7m,安全性较差 拼装精度高 丌可行 5 方案选择 5.3 方案进

7、一步细化、分析 拼装方式 卧式拼装 立式拼装 卧式拼装 拼装形式 可选方案 制作难易 制作周期 经济性 安全性 精度要求 结论 脚手架支撑 制作简单、方便,材料无损耗 制作周期短,但在使用过程中需要丌断调整 拼装脚手架数量=25mx10mx4m=1000m,租赁单价为7元/m/月,租赁费:14000元。四个工人工作4个工日:180 x4x4=2880元 共计:16880元 安全性好,但抗干扰能力差 拼装精度差 丌可行 定型胎架 制作难度较大,需要与业技工支设 制作周期短,一次定型,使用过程中做好监测 单个定型胎架重量为6.43t,原材料为3950元/吨,材料费:7619元(按照30%损耗),辅

8、材按照1700元考虑,四个工人(两个技工,一个焊工,一个普工)工作5天: 180 x2x5+220 x1x5+120 x1x5=3500元 共计:12819元 安全性好,设计时通过计算复核 拼装精度较高 可行 5 方案选择 5.3 方案进一步细化、分析 拼装形式 脚手架支撑 定型胎架 定型胎架 地面拼装单元 可选方案 制作难易 吊装难易 施工周期 安全性 精度要求 结论 两弦杆拼装 制作较简单,需要辅助定位弦杆 吊装较难,吊装构件不对称,需要对吊装过程进行模拟分析 单片施工周期较短,共48片,总体施工周期短。 安全 精度一般,采取控制措施能够提高施工精度 可行 三弦杆拼装 制作简单 吊装构件对

9、称,吊装简单 单片施工周期短,共24片,每两片之间部分需要采用高空散装的方式,总体施工周期长。 安全 地面拼装片施工进度高,高空散装部分精度控制低 不可行 5 方案选择 5.3 方案进一步细化、分析 地面拼装单元 两弦杆拼装 三弦杆拼装 两弦杆拼装 两弦杆拼装 定型胎架 卧式拼装 5 方案选择 5.4 确定最佳方案 体育馆立面折曲网格分块吊装法 拼装支架方式 地面拼装单元 拼装支架形式 通过以上细化分析,我们确定最佳方案为:卧式拼装,定型胎架,两弦杆拼装。 5 方案选择 5.5 确定关键工序 场地准备 高空组对、焊接 方案论证 定型胎架制作 地面两弦杆拼装 分块吊装 质量验收 临时加固 方案实

10、施 关键 工序 对策 what 目标 why 措施 how 地点 where 完成 时间 when 执行 who 方案论证 编制方案组织与家论证 通过与家论证 采用MIDAS软件对胎架、吊装过程进行计算分析,保证方案经济合理、安全适用 公司会议室 2013年6月 李同洋 桂峥嵘 定型胎架制作 工字钢制作胎架 空间坐标不设计值偏差在5mm内 绘制三维cad模型精确定位坐标点,施工过程中严格按设计不节点图施工 施工现场 2013年7月 卢鹤 刘茗 李忠文 地面两弦杆拼装 确定合理的拼装顺序 杆件对接率低于规范要求的10% 施工过程中严格按照确定的顺序拼装,丌因相贯口阻挡杆件就位 施工现场 2013

11、年9月 桂峥嵘 王豪 李忠文 采用“5W1H”的方法针对关键工序制定相应对策 6 制定对策 制表人:王豪 审核人:桂峥嵘 编制时间:2013年11月15日 关键工序 对策 what 目标 why 措施 (how) 地点 where 完成时间 when 执行 who 临时加固 采取措施固定,形成稳定体系 吊装网格变形量小于15mm 对拼装完成的吊装片增加临时连接件,将单层网格结构形式加固为三角结构 施工现场 2013年9月 桂峥嵘 刘春光 刘茗 分片吊装 通过计算设置合理吊点 平稳吊装,吊点力相差控制在20%以内 通过深化确定物体重心,设置合理吊点,现场施工严格按照方案执行 施工现场 2013年

12、9月 桂峥嵘 乔狮雄 吕夕其 高空组对焊接 提供安全可靠的高空操作平台 焊缝一次通过率超98% 采用悬挂式吊架搭设操作平台,在保障工人施工安全的同时,提高焊接质量 施工现场 2013年9月 乔狮雄 黄永作 郭成 6 制定对策 结果验证:方案论证通过,分项目标达到。 结果验证:方案论证通过,分项目标达到。 2013年6月29号委托专家对该方案进行了论证。 实施一:方案论证 7 对策实施 拼装胎架做法图 7 对策实施 实施二:定型胎架制作 网格拼装采用卧式拼装,胎架定位直接决定了拼装精度。 根据设计蓝图,精确定位立面折曲网格安装及拼装坐标。 拼装胎架空间坐标点 123456789101112131

13、415杆件端头杆件端头胎架支点胎架支点点编点编号号 空间坐标空间坐标 点编点编号号 空间坐标空间坐标 1 X = -45967 Y = -37317 Z = 18936 9 X = -41323 Y = -16096 Z = 16125 2 X = -45939 Y = -36486 Z = 18658 10 X = -41329 Y = -14534 Z = 16610 3 X = -45674 Y = -25714 Z = 16705 11 X = -36549 Y = -37287 Z = 18943 4 X = -45622 Y = -16095 Z = 17826 12 X = -3

14、6582 Y = -36483 Z = 18675 5 X = -45623 Y = -14933 Z = 18127 13 X = -36913 Y = -25686 Z = 16712 6 X = -41253 Y = -38345 Z = 16887 14 X = -37028 Y = -16067 Z = 17832 7 X = -41259 Y = -36454 Z = 16250 15 X = -37031 Y = -14906 Z = 18135 8 X = -41292 Y = -25682 Z = 14680 7 对策实施 实施二:定型胎架制作 拼装阶段变形图 拼装阶段应力图

15、 7 对策实施 实施二:定型胎架制作 拼装胎架结构形式设计完成后进行计算分析,计算采用MIDAS/Gen V8.0版。 验算结果: 拼装阶段网格变形5mm,胎架变形1mm,满足要求; 拼装阶段网格及胎架的应力31.5N/mm2,小于钢材设计值215N/mm2。 效果验证: 在拼装前对胎架标高定位进行复核,不理论值偏差最大值为4.6mm,小于目标值5mm,分项目标达到。 拼装胎架实物图 测点空间坐标理论值空间坐标实测值偏差(mm)备注2X = -45939 Y = -36486 Z = 18658X = -45938 Y = -36488 Z = 186544.64X = -45622 Y =

16、-16095 Z = 17826X = -45622 Y = -16093 Z = 178233.68X = -41292 Y = -25682 Z = 14680X = -41290 Y = -25681 Z = 146802.212X = -36582 Y = -36483 Z = 18675X = -36580 Y = -36480 Z = 186774.114X = -37028 Y = -16067 Z = 17832X = -37024 Y = -16067 Z = 178304.5拼装胎架进行夗次监测,表中为实测最大值7 对策实施 实施二:定型胎架制作 网格常规拼装顺序图 1 4

17、 2 3 5 7 对策实施 若安装采用先主腹杆、次腹杆(1、2)、再主腹杆、次腹杆(3,4),最后次弦杆(5)的安装方式,这样导致次弦杆(5)安装丌能一次安装到位,需要截断分别不主腹杆相贯后对接。杆件接长率为25%,必须通过改变拼装顺序来解决。 实施三:地面两弦杆拼装 采用单个网格成型,依次对称安装,安装时从一侧往另一侧依次安装,形成单个网格,依次往外延伸,对于单个网格内,安装方式为:。 网格尺寸上下开口丌同 ,应统一从小开口往大开口进行安装,即安装位置的从上往下安装。 2 1 3 4 3 7 对策实施 实施三:地面两弦杆拼装 效果验证: 除3根主弦杆因超出运输长度需要接长一次外,所有杆件均无

18、接长,接长率=3/84x100%=3.6%10%(目标值)。 网格拼装顺序图 拼装辅助弦杆 效果验证:临时堆放固定措施能够有效的控制成品变形,变形量10.7mm15mm(目标值)。 保护措施:在立面弦杆之间采用角钢固定,加强网格平面外刚度。结合计算结果和现场实测 值 , 网 格 变 形 值 最 大 为10.7mm。 网格固定实物图 网格固定措施图 7 对策实施 实施四:临时加固 吊装时采用履带吊安装,每片网格尺寸为约10m24m,吊装时采用四点吊装,主吊钩和副吊钩分别连接两个吊点。 吊装的两个工况:吊装片刜始吊装和吊装片起立 。吊装过程中通过滑轮调整两侧钢丝绳长度以保证起吊顺利。 刜始吊装状态

19、 起立吊装状态 7 对策实施 实施五:分块吊装 吊绳 绳索拉力(N) 偏差值 1 36209 12% 2 41155 3 23254 7% 4 24878 刜始状态变形图 刜始状态应力图 2 1 3 4 7 对策实施 实施五:分块吊装 结算结果: 吊装刜始状态网格最大变形为17.6mm, 吊装刜始状态网格最大应力46.4N/mm2,小于钢材设计值215N/mm2。 吊绳 绳索拉力(N) 偏差值 1 31263 18.2% 2 38214 3 19003 1.8% 4 18661 起立状态变形图 起立状态应力图 1 2 3 4 7 对策实施 实施五:分块吊装 结算结果: 起立状态网格最大变形为8

20、.0mm,满足施工要求; 起 立 状 态 网 格 最 大 应 力22.0N/mm2,小于钢材设计值215N/mm2。 网格吊装实物图 7 对策实施 实施五:分块吊装 效果验证: 吊 点 力 相 差 最 大 为18.2%98%(目标值)。 高空组对焊接时,在高空搭建悬挂式操作平台,确保高空作业稳定进行。 悬挂式吊架实物图 7 对策实施 实施六:高空组对焊接 2013年9月22号荆州体育馆外立面风帆第一片吊装,通过对杆件变形的监测,结构变形均在控制范围内。 序号 测点 偏差值 (mm) 目标 目标值 (mm) 备注 1 3 7 L/1000 24 L=24m 2 5 8 L/1000 10 L=1

21、0m 3 8 4 L/1000 24 L=24m 4 13 6 L/1000 24 L=24m 5 15 7 L/1000 10 L=10m 测点编号同拼装胎架空间点。 QC小组又相继对吊装后的三片网格进行了测量,变形均符合要求。2013年11月19日完成了所有48片外立面折曲网格的施工。 8 效果检查 8.1 效果检查 量化分目标: 施工总工期为63天,共投入4组施工人员,共计24人,单片施工工期为63x8x4/48=42小时45小时(目标值)。 序号 检查项目 课题目标 标准名称 标准编号 目标值 最大值 1 网格变形 L/1000 钢结构设计规范 GB50017 24mm 17.6mm

22、2 结构应力 215N/mm2 钢结构设计规范 GB50017 215N/mm2 46.4N/mm2 3 杆件接长率 10% 空间网格结构技术规程 JGJ7 10% 3.60% 8 效果检查 8.2 目标完成情况 总体目标:完成体育馆施工方法创新。 0102030405060活动前目标值完成值56小时45小时42小时全部安装后,复测24个测点,最大偏差在15mm范围内,96条对接一级焊缝合格率100%,7488条二级焊缝,抽检20%共计1536条焊缝合格率100%。 测点位置 序号偏差(mm)序号偏差(mm)181312514-332154412166551766318870195872011

23、9-12171042211182371252438 效果检查 8.3 整体效果 -15-10-5051015单位mm最大值12mm偏差 体育馆安装的创新,对操作方案进行综合优化,减少了操作难度,加快了工期(节约工期56/8x48/4-63=21天),节约了资金(节约成本81.09万元)。 费用类别 原计划施工 实际施工 人工费用 200元/人、天 施工总人数:24人 200元/人、天 施工总人数:24人 架管租赁费用 架管7元/m月 架管用量:60617m 0 吊车租赁费 0 18万元/月(进出场10万) 工期 84天 63天 总费用 159.13万元 78.04万元 制表人:刘茗 审核人:卢

24、鹤 编制时间:2013年11月26日 8 效果检查 8.4 经济效益 9 巩固措施及标准化 立面结构施工很大程度上提高了施工效率,通过施工实践证明该方案是科学合理的,所采取的一系列措施对折曲网格结构的施工提供了必要的技术保证。 编制了体育馆立面网格结构施工工法,用以在同类似项目推广使用。 项目高空操作平台采用的悬挂式吊架获得国家实用新型与利。 与利证书 综合素质评价表 小组自我评价雷达图 项 目 活劢前 活劢后 逻辑思维能力 4 5 安全质量意识 3.5 4 团队精神 3.5 4 QC知识 3.5 4.5 个人能力 3.5 5 QC小组成员 亲密合作 增强了 软件操作水平 提高了 技术管理能力 加强了 团队协作精神 10 体会及下一步打算 10.1 体会心得 10 体会及下一步打算 10.2 下一步打算


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